焦油氨水分离剂作用原理:
破乳——焦油氨水分离剂能够破乳化层的平衡状态,加强分离效果,降低夹带进入循环氨水的可能;同时,焦油中水会有所降低。
减黏——焦油氨水分离剂同时也是一种优秀的减粘结剂,它会在焦油的表面生成一层膜,降低焦油的表面张力,使得焦油的粘度大大降低,这也使得焦油的流动性增强,更不易粘结在设备上。
净化——另一个影响焦油品质和循环氨水质量和因素是甲苯不溶物的含量,焦油黏度大一般由于甲苯不溶物导致,这是因为甲苯不溶物与焦油和氨水形成稳定的乳化液。焦油氨水分离剂可以使甲苯不溶物更多的沉淀在机械化澄清槽底部,以焦油渣的形式排除。所以很多案例中,跟加药前比加药后系统的排渣有所增加。
焦油氨水分离剂作用机理:
1. 焦油氨水分离剂是油基产品,在完成作用后不进入水相而是进入油相,不会加剧微生物的中毒。
2. 焦油氨水分离剂破乳作用降低界面张力,提高了氨水焦油的化学分离作用,并催进了两相富集分离的作用,从而使油水分离变得迅速和彻底。
1.油水乳化的影响因素:高温裂解、入炉煤成分水分的控制
2.油水破乳的影响因素:破乳剂的化学性能和焦油渣的含量
3.两相富集的影响因素:停留时间或氨水的流速流量控制
4.油水分离的影响因素:机械刮除设施的运行
2、焦油氨水分离剂的特点
2.1循环氨水系统稳定持续投加有助于清理及稳定生产系统,从而应对生产波动带来的影响。
投加过程为避免系统清洁过快,防止剥落下来的杂质堵塞管道和设备。
1、投加过程共分为三个过程:
(1)初始阶段:持续1-5天,
因为焦油氨水分离剂还有对原有系统沉积的一个清理作用,所以药剂的投加在开始试验阶段应该是一个缓慢增加的过程。
(2) 药剂浓度调整阶段:持续5-7天,
药剂调整阶段主要根据分析试验数据进行药剂浓度的调整。调整方向为增加药剂的浓度接近试验效果。
(3) 稳定试验阶段:持续正常投加,
此阶段主要根据分析化验数据对药剂浓度进行微调;如生产操作发生重大变化需根据实际情况及时调整药剂浓度。
2.2长期稳定投加焦油氨水分离剂所带来的受益
2.2.1长期投加可见主要效益
蒸氨塔排油明显下降
焦油脱水达标时间降低30-50%
焦油回收率提高0.02-0.1%
喷嘴堵塞率下降并且更易清洗
剩余氨水-废水换热器堵塞明显降低、更易清洗
焦油渣含油降低30-40%,颜色发灰
外售焦油含水稳定控制在4%以下
氨水含油率下降50-80%
2.2.2可能存在的效益:
• 减少蒸汽消耗(制冷机、设备吹扫、蒸氨)
• 降低作业频度
• 降低安全隐患
• 提高蒸氨效率
• 延长设备寿命
• 延长检修周期
• 减少环保事故
2.2.3投资回报
(1)改善焦油氨水分离效果,降低焦油黏度,减少灰分的含量,提高及稳定焦油品质,减少焦油质量不达标造成的损失。
(2)降低循环氨水、剩余氨水含油,稳定蒸氨废水含油量,降低蒸氨废水毒性COD,(蒸氨废水COD主要组成部分,1、酚类:贡献COD比例40-50%,属易降解COD。2、油类:贡献COD比例30%,属毒性难降解COD),减少配水量,稳定、保持生产系统水量平衡。
(3)焦油回收率提高,焦油回收率的提高源自于:①循环氨水喷嘴堵塞率明显下降,煤气的冷却、洗涤效率提高,更多的焦油进入循环氨水。②机械化澄清槽内焦油氨水分离加速,剩余氨水焦油含量显著下降。③焦油渣焦油含量下降,焦油渣产量下降。④蒸氨塔底部排油显著减少,更多的焦油已通过桥管、集气管喷嘴喷淋氨水进入循环氨水系统。
(4)焦油中间槽:焦油在中间槽内水分分离速度提升,分离时间减少,节约蒸汽,降低能耗,提高生产效率。
(5)废水处理:分离剂对于焦化生化废水处理的影响是正面的。分离剂是一种有机物,大部分进入焦油中,仅有少部分进入水中,并且可以被生物降解。事实上,这种产品对于生化处理工序而言,还有一个好的影响:废水中的焦油含量减少,能够有效的减少废水处理中的多环芳香烃含量,降低废水处理负荷。
(6)延长设备的更换频率,增加管路及设备的使用寿命;降低对设备的检修频率;